大庆油田1202钻井队攻克火山岩层钻井难题 单趟进尺纪录提升近一倍

问题:徐深气田营一段火山岩层长期被视为钻井提速的关键难点。

该类地层硬度高、结构复杂、非均质性强,钻头偏磨、轨迹控制难度增加、机械钻速波动明显,进而导致单趟进尺难以提升。

在以往施工中,单趟进尺多维持在60至80米区间,起下钻频繁、时间成本高,成为制约区块效率提升的重要“卡点”。

原因:从地质与工程两端看,火山岩层岩性变化快、可钻性差异大,参数窗口窄,稍有偏离就可能出现效率骤降甚至诱发井下复杂;同时,若钻具组合与钻头选型缺乏针对性,容易出现“能钻但不耐钻”“速度上不去或稳定性不足”等问题。

再叠加低温环境对设备状态、人员作业组织、钻井液维护等带来的影响,任何环节不稳定都可能被放大,最终表现为进尺不稳、周期拉长。

影响:此次徐深27-H1井连续打出三个“百米级”单趟进尺、最高160米,意味着该区块营一段火山岩层单趟进尺实现了突破性提升。

单趟进尺提升直接带来起下钻次数减少、钻头使用效率提高、关键工序衔接更顺畅,可有效压缩钻井周期与综合成本,并为同类型难钻地层的规模化提速提供可复制的经验。

更重要的是,机械钻速平均提升38%的同时实现高进尺,表明“速度”与“安全稳定”能够通过系统工程手段兼顾,为后续开发部署争取时间窗口。

对策:围绕“少起下、稳参数、控风险、提效率”,尖刀1202钻井队在技术与管理两方面同时发力。

一是突出地质工程一体化思路,增强“靶向钻进”能力。

队伍依托随钻测井与邻井资料对比,提前研判地层变化与轨迹风险,在关键层段前置控制措施,把“事后纠偏”转为“事前预控”,提高轨迹与进尺的稳定性。

二是实施工具与工艺的组合优化。

通过PDC钻头个性化设计,匹配高效螺杆与组合工具链应用,使钻头破岩能力与工具传递效率更适应火山岩特性;同时应用参数优化模型动态调整,提升“可钻窗口”利用率,减少因参数不匹配造成的偏磨与效率衰减。

三是以精细化操作提升过程控制水平。

队伍探索形成精确识岩、精细控参、精准换钻、精密组织的“四精”攻坚方法,建立实时参数监控机制,按固定频次分析钻压、转速、排量等匹配关系并微调到最优状态;针对不同岩性段落科学规划钻具组合更换时机,避免盲目强钻引发井下复杂,把“硬顶”变为“稳钻”。

四是强化组织保障与现场执行。

通过“网格化+清单化”管理,明确岗位职责、工序节点和交接标准,形成环环相扣的生产组织体系。

在严寒条件下,队伍坚持班班有领导、关键环节有人盯控,确保设备维护、钻井液性能检测、钻具连接检查等基础工作不打折扣,为连续高效钻进提供稳定支撑。

前景:随着非常规与深层天然气勘探开发持续推进,难钻地层的效率提升已成为降本增效的“主战场”。

此次在火山岩层实现单趟进尺接近翻倍,释放出一个清晰信号:通过“地质认识更精准、工具工艺更匹配、参数控制更精细、组织运行更严密”的系统方法,难钻地层同样可以实现可预期的效率跃升。

下一步,若能在更多井位开展对标验证,进一步完善参数模型与钻头设计数据库,推动经验标准化、模块化应用,将有望带动区块整体钻井效率持续改善,并为同类气田开发提供示范样本。

从60米到160米,数字跨越的背后是技术创新与实干精神的深度融合。

1202钻井队的突破性成果,既展现了我国石油工业在复杂地层开发领域的技术进步,也诠释了新时代石油人攻坚克难的责任担当。

随着类似技术在更大范围推广应用,必将为保障国家能源安全、推动油气增储上产注入新动能,为高质量发展提供更加坚实的能源保障。