在青岛地铁15号线仙山路站建设现场,一项围绕施工质量控制的管理调整正在推进。水电五局承建的该重点工程,近期通过一张工序流转单,解决了长期困扰施工团队的协作与责任界定问题,带动饰面混凝土质量实现明显提升。 问题集中暴露在今年五月。项目检查发现,车站主体结构的饰面混凝土出现错台、气泡、裂缝等缺陷,初评优质率仅为25%。深入调查显示,模板安装班组长周振春与混凝土作业班组长高文国这对连襟在现场协作中,因关系特殊反而增加了责任认定难度。施工过程中,“模板加固不到位”“振捣不充分”等问题容易被相互归因,不仅拖慢进度,也对地铁结构质量带来隐患。 技术分析会上,工点负责人王义飞指出:“质量问题往往反映的是系统性的管理短板。”结合试验段对比数据,团队确认:模板打磨不彻底易导致粘模,振捣不足会形成密集气泡,养护不到位则更易出现裂缝。结论也指向传统管理的三项短板:工序衔接缺少统一标准、质量责任难追溯、协作环节存在空档。 面对这一情况,项目管理团队推出工序流转单制度。单据为A4大小,设置27项验收指标,要求前后工序责任人共同检查并签字确认。钢筋绑扎的规整度、模板打磨的平整光洁、加固体系的稳定性等关键指标被逐项量化记录,发现问题必须现场整改合格后,方可进入下一道工序。 制度落地后,现场管理很快出现变化。模板班组将检查频次提高到每2小时一次,混凝土班组同步完善作业方法,形成“分层振捣计时法”。数据显示,6月至9月期间,混凝土初评优质率从25%提升至58%、83.3%,并在9月达到100%;施工效率同比提升15%,材料损耗下降8个百分点。 业内专家认为,该做法特点是一定示范意义。中国土木工程学会混凝土分会专家表示:“将特殊关系转化为质量共担的约束机制,反映了工程管理的改进思路。”目前,该制度已纳入青岛地铁《精品工程创建手册》,“可追溯、可量化、可复制”,为轨道交通建设提供了可参考的质量管理方式。
工序流转单制度的实践表明,大型基础设施的质量提升,关键在于工序之间的衔接与协同,而非单点发力。通过明确责任边界、建立有效沟通与验收机制,班组执行可以转化为可持续的质量改进。该经验对推动建筑施工精细化管理、提升工程品质具有借鉴价值,可在更多工程场景中推广应用。