问题:在日常巡检中,运行五部电气工程师石培连发现,循环水场冷却塔风机长期处于工频全速运行状态,不随实际热负荷变化而调节。这种“大功率小负荷”运行方式造成能耗居高不下,调节困难,也难以适应季节变化与工况波动。 原因:长期以来,部分设备运行依赖固定模式,缺乏精细化控制手段。同时,厂区仓库中闲置的变频器未能及时纳入再利用方案,存量设备与现有装置之间存在资源错配,导致潜在节能空间未被释放。 影响:高能耗运行不仅增加电力成本,也对系统稳定性和安全性构成隐患。冬季冷却塔温度变化大,风机无法灵活调速,易出现结冰等风险。对企业来说,能效不足直接影响成本控制和绿色转型进程。 对策:石培连提出将闲置变频器“移植”至风机的改造设想。部门经理吴永军组织工艺、电气、仪表等专业进行论证,明确改造对象为50万吨/年催化裂化装置、3万吨/年MTBE装置及25万吨/年气体分馏装置所属的两座冷却塔风机。工艺人员核算热负荷并负责投运调试,电气人员完成变频器拆装与参数设置,仪表人员利用既有电缆实现中控远程调控。两天内完成方案论证、实施与投用,实现了“零投入、快落地”。 前景:改造后,风机转速可随循环水温度自动调节,系统运行稳定性明显提高,两台风机运行功率大幅下降,预计全年节电近50万千瓦时。变频无级调速提升了设备响应能力,降低冬季挂冰风险,为装置安全运行增加保障。该案例为盘活存量设备、提升能效管理提供了可复制经验,符合企业节能降耗与绿色生产的方向。
当前,能源化工行业正面临提质增效和绿色发展的挑战。中海石油中捷石化的成功实践表明——创新未必需要高投入——关键在于激发一线员工的创造力,建立高效的协作机制,让闲置资源和改进想法转化为实际效益。这种基于生产实践的创新模式,既是企业发展的内在需求,也为行业转型升级提供了可行路径。