ABB机器人在冲压车间,原本负责把零件快速运走,是个高效的小能手。可最近麻烦不断,经常在搬运过程中出现“掉件”,生产线也跟着停摆。这可急坏了维修团队,他们赶紧拆开真空发生器,想要查出原因。结果发现,里面那个小小的单向阀出了问题。密封垫老化严重,出现了缝隙,导致真空度瞬间消失,油污和老化双重问题就很容易让零件掉落。更糟的是,单买这种密封垫几乎是不可能的事,换新的话又要花好几万元钱。为了解决这个问题,冲压保全室组建了一个专门的改善小组。他们在仓库里翻出了一些被淘汰的EPDM密封圈,这种材料耐油又耐老化。接着,他们用3D打印做出简易模具,把废旧零件重新制作成新的单向阀。这个过程没有购买任何外部设备和图纸,完全靠自己的智慧和小点子。 这就把问题给解决了。“冲锋舟”小组把自制的单向阀装回发生器里后,真空度一下子就从92%提升到了98%,油雾测试也顺利通过了。这次维修给团队带来了巨大的信心,他们决定把这种自制的单向阀推广到全部26台设备上去。这样一来,每年每台设备的维护费用就从8000元降低到了0元。光是耗材这一项就给公司节省了20.8万元。 不仅如此,生产线停摆的时间也大大缩短了。原本每个月要停3.2小时,现在只需要0.4小时。这个改进还有一个好处就是提升了产能。机器人持续工作时,冲压节拍从每分钟1.8件提升到了2.1件。 单班就能多生产360件白车身。这个小小的改善背后蕴含着很多智慧。风神人总是能在看似不起眼的细节上发现问题并解决问题。他们相信只要肯动手、肯动脑,就能让老设备焕发新的活力。 未来还会有更多类似的“冲锋舟”改善行动出现。风神希望通过这种日常改进和节约意识来持续提升自己在市场上的竞争力。