天呐,你们知道吗?乌鲁木齐石化公司在干了一件大事,把一个叫二合成装置一段转化炉的大家伙给彻底洗了个澡!这可真够大胆的,毕竟它可是1997年就开始服役的老古董了。大家都以为它没体检过?其实它已经26年没洗过澡了!想象一下,一个高40米的庞然大物,内部堆满了厚厚一层灰垢和盐类物质,让它的换热效率直线下降。排烟温度原本设计在175℃,现在却老是徘徊在190℃到195℃之间,能耗损失居然占到了整个装置总能耗的8%!这可不是小数目。化肥生产部决定利用这次检修的机会给它来一次彻底的SPA!这个SPA可不一样,他们用的是三步化学清洗法:预清洗、主清洗和高压冲洗。先给炉管“涂点软化剂”,然后用专用化学剂在60℃恒温下循环三个小时,最后用0.4 MPa的高压水枪来回冲刷。经过这一通折腾,估计炉管的外壁传热系数能恢复到设计值的92%,排烟温度也会降到180℃以下。这么一来一年能省下多少电啊?大约1200吨标煤呢!不过这活儿可不是好干的。40米高的空中作业空间狭窄得很,温度又高又满是粉尘。为了保安全,技术员提前把介质隔离、通风置换、可燃与有毒气体检测全都搞了一遍。现场还要有“双人监护”,每30分钟就得有人爬到上面去取样分析。空气盘管也一直在盯着氧含量变化,跟里面的人不停地喊话确认状态。而且还限制每次进去的人数,进出设备都得扫码登记签字。 作业前一天技术员特意把培训PPT做得很详细,“碰伤、砸伤、烟气中毒”这三条红线写得清清楚楚。要签字确认才发作业票呢! 三天连续作业累死人了吧?每天两班倒……终于结束了,给大家伙儿看看成果吧:炉管外壁焕然一新,金属光泽都出来了!垢层最厚的地方从1.8 mm削到了0.3 mm以内。 化肥生产部说以后要把这套经验当成标准模板每五年洗一次澡呢!让这个老装置保持年轻态持续高产!