黄陵矿业二号煤矿三号风井创452米立井施工新纪录 技术创新破解复杂地质难题

问题:深井施工与通风系统优化的双重挑战 矿井通风系统是安全生产的重要保障。二号煤矿三号风井回风立井承担着回风、系统完善和安全保障等关键功能。该立井深度452.7米——井筒净宽7米——施工周期长、工序复杂,同时面临岩层涌水、揭煤防突和提升距离长等风险,对管理、工艺和安全提出了更高要求。由于矿区此前立井施工经验有限,工程推进中需解决技术验证和风险预控等实际问题。 原因:地质复杂与首用工艺叠加,风险集中 工程难点主要集中地质条件和施工组织两上。一方面,井筒穿越128米厚的洛河组含水层时,涌水风险与围岩稳定性问题并存,影响掘进效率和安全控制难度。另一方面,立井施工对设备能力、运输效率和衬砌质量要求严格,任一环节延误都可能拖累整体进度。此外,首次采用的“五大一深”工艺(大井架、大绞车、大模板、大吊桶、大抓岩机配合中深孔爆破)对参数匹配和现场协调提出更高要求,需实践中不断调整优化。 影响:工程落底完成,推动后续系统建设 随着混凝土浇筑完成,回风立井掘砌工程顺利完工,标志着项目进入系统完善阶段。接下来将推进井底水窝、安全出口门、风硐及防爆门等施工。该节点的完成为通风系统优化提供了关键通道,有助于提升矿井风流组织和灾害防控能力,同时也为矿区类似工程积累了经验。不容忽视的是,此次施工工艺在黄陵矿业矿井建设中属首次应用,其成功实践为后续项目设计和施工标准化提供了参考。 对策:分段治理含水层,强化全流程管理 针对含水层难题,团队采取分段治理策略,结合超前预注浆与壁厚注浆技术,形成“先控水、再成井、后提速”的施工路径。经过9个月攻坚,掘进效率明显提高,月进尺从30米增至70—80米,为后续工序争取了时间。 在管理上,项目部将安全、质量、进度和成本纳入考核体系,通过量化指标和倒排工期,推动管理向数据化转变。同时,优化爆破参数,缩短矸石提升和混凝土浇筑时间,实现打眼、爆破、出矸等环节的机械化衔接,提升作业效率和安全性。配套基础设施如35kV输电线路、工业场地平整等也同步完成,为后续工程提供了保障。 前景:从单点突破到系统完善 立井落底只是矿井系统建设的第一步。随着后续工程展开,通风系统将从“通道具备”向“功能成型”转变。下一阶段需重点做好三方面工作:一是加强风险预控,完善涌水、瓦斯等关键环节的监测与应急响应;二是严格质量管理,推动工序标准化和验收清单化;三是总结技术经验,形成适用于复杂地质条件的施工工法和管理模板,为后续项目提供参考。

深部矿井建设不仅考验速度,更考验对风险的把控和对标准的坚持。三号风井回风立井的顺利完工,展现了技术创新与精细管理的有效结合。随着通风系统更完善,该工程将为矿区安全增添保障,也为同类项目提供了宝贵经验。