3号电磁阀故障排除方法

在这趟例行的并车解列作业中,3号发电柴油机一加入电网,问题就来了,负荷莫名其妙地开始下滑,结果害得好几个用电设备都自动跳了闸。轮机长赶紧下令让这台机停机检查。这台机组大概跑了一万一千三百多个小时,平时的保养都按计划做了,就连调速器也试过互换,基本排除了它老化或者有故障的可能,现在所有人的注意力都集中在了燃油切断和控制的环节上。 5DK-20柴油机用的是五缸设计,启动的时候得靠空气马达间接驱动。具体路径是空气瓶里的气先经过过滤器、减压阀和启动控制阀,压力在0.6到0.9MPa之间。当控制空气通过电磁阀送到启动控制阀时,阀门一开,空气马达就能带动飞轮转起来,机器也就启动了。至于G1型燃油切断/控制器,主要靠停车活塞或者燃油控制活塞前后移动,再通过公共连杆来推齿条停车或者减油。活塞是靠各个缸的控制空气来驱动的。 排查是从简单的地方开始的。先把给机器供油的滤网切到备用这边去,然后把增压泵前面的那个滤网拆下来好好洗洗;再切换一下柴油的供应路线,看看是不是燃油系统脏了或者漏了。可是折腾完这些,故障还是没见好。 接着检查涡轮增压器,用听探棒探了探也没听到什么异响;拆检滑油滤器底下的油泥也没发现金属屑渣子,看来增压器这部分机械故障应该不是主要原因。 因为负荷老是自己往下掉,大家就把重点放到了安保系统上。燃油切断电磁阀有三个关键部件:停车信号来的时候5V的阀导通,能把齿条推向停车位置;5S的阀导通会推动切断活塞往左走,把齿条拉出来;还有88L的阀是和起动指令一起工作的,用来控制过量燃油被切断。拆下来一检查才发现问题出在88L的阀芯上卡得死死的,微量的控制空气一直往里钻,结果让阀芯往左边移动了一点,油门就变小了,机器自然带不动额定负荷。 原来潮湿的季节空气含水量高,杂质也容易卡在阀里;阀芯卡住之后又把O-ring密封面给挤压坏了,老化得更快了。把控制器拆开后发现切断活塞用的O-ring已经发硬了。换上新的再润滑一下装回去之后,这台机组总算能顺利承载额定负荷了。 有了这次经验教训,团队总结出了一套“先理论、后拆检、再预防”的方法写进了SOP里。以后大家在高湿度的环境里干活的时候就要注意三件事:每班至少放一次空气瓶里的残留水分;用高倍数的放大镜看看滤器底部油泥里的金属屑渣子有没有超过0.05毫米的;还有一旦发现负荷突变超过5%,立马下机去检查安保系统。这套方法现在就是同型号机组后续排查的一个现成模板。