中国石油大庆石化创新破解压缩机“振动病” 技术攻关展现智能制造新成效

近期,中国石油大庆石化设备维修中心炼油储运部输转联合作业区完成对压-6压缩机的针对性治理改造,通过“查问题、找根因、定方案、严验证”的流程,解决了设备频繁连锁停机的顽疾,推动关键设备运行状态由“反复波动”转向“长期稳定”。 问题:压缩机多次停机影响稳定生产节奏。压-6压缩机在运行过程中出现出口温度异常升高,达到联锁保护条件后自动停机,短期内重复发生,既增加现场处置频次,也对装置连续性运行带来不确定因素。对炼油储运环节而言,压缩机作为输转系统的重要动力设备,任何非计划停机都可能引发工况波动,影响整体运行组织与能效水平。 原因:振动环境叠加结构布置缺陷,诱发信号回路接触不良。技术人员对温度测点回路、振动状态以及现场安装结构进行全面核查后发现,原设计将热电阻接线盒直接固定在压缩机机体上,长期处于强振动环境。振动作用下,接线端子反复松动,造成间歇性接触不良,进而引发温度信号异常波动,最终触发联锁停机。该问题特点是一定隐蔽性:设备本体并非“硬故障”,但仪表回路在振动工况下可靠性不足,容易形成“偶发—再发—频发”的循环。 影响:隐患不除将放大停机风险与维护成本。重复停机会带来两上压力:一是生产组织层面,设备启停会增加操作复杂度并带来工况扰动;二是管理成本层面,频繁抢修与排查消耗人力物力,且若仅采取临时加固等措施,可能出现“短期缓解、后续反弹”。更关键的是,联锁保护的频繁动作虽然说明了安全屏障有效,但也提示信号链条的薄弱环节需要系统性补强,避免“小故障”演化为“大波动”。 对策:以“接线盒搬迁+抗振设计”实现源头治理。面对多种备选方案,技术团队坚持兼顾安全、成本与可实施性,最终选择在不动火条件下实施结构性改造:将原短支热电阻更换为1.5米铠装热电阻,通过加长引出方式将接线盒迁移至机体外部支撑位置,隔离主要振动源;同时结合现场条件自制U形卡具,配合橡胶组件形成简易减震结构;为满足密封与防爆要求,在接口处增设密封塞及防爆格兰头,确保改造后满足装置现场安全规范。改造完成后,设备启动一次成功,振动值由4.4毫米/秒降至1.3毫米/秒,温度与联锁涉及的参数恢复稳定。随后通过持续运行观察与数据对比验证,压-6压缩机保持平稳状态,运行可靠性明显提升。基于同类设备结构相似,该方案继续在压-5压缩机上推广应用,形成可复制、可扩展的治理路径。 前景:以数据驱动的可靠性管理将成为提质增效的重要抓手。当前,炼化装置对连续稳定运行要求不断提高,设备管理也从“事后修复”向“预防治理”加速转变。此次改造表明,围绕振动工况下仪表回路可靠性开展专项治理,能够以较小投入获得显著成效。下一步,可在同类压缩机、泵组等旋转设备上改进振动数据与故障事件的关联分析,推动关键测点布置、接线与支撑结构标准化,形成从设计优化、安装规范到运行监测的闭环管理体系,为装置本质安全与低成本运行提供更坚实支撑。

从被动抢修到主动预防,大庆石化的实践证明了工匠精神与技术创新的威力。在推进新型工业化的背景下,这类源于生产一线的创新正在积累,既破解了具体设备的难题,也培育了产业工人的系统思维,为制造业高质量发展提供了源头动力。