把效益增长点挖出来,给同行提供了个可参考的活榜样

吉林石化炼油厂靠着员工的聪明才智,硬是把一年的效益给抬升到了三亿元以上。眼下实体经济搞转型、能源行业在攻坚,传统炼化厂要是想突破瓶颈、激活自身的劲头,就得琢磨怎么搞高质量发展。这家厂把重心放在了收集员工建议上,算是找到了一条靠大家一起出主意来优化生产、省钱的路子。 以前这类企业在“供产销储运”这一圈子里总觉得哪儿都不顺当,资源也没被用好。拿吉林石化来说,装置不稳、高附加值的东西太少、一些中间物料往外卖太贵,这些问题都拖着效益往上长。毛病出在生产太粗糙,参数调不准,流程也不通顺;还有一线工人的本事虽然多,可怎么也没变成系统的好办法,创新的劲头还没使出来。 针对这种情况,厂里的工会从2025年开始,专门搞了个全员提建议的活动。他们鼓励大家从怎么让生产更顺、更省电、把产品搞上去这几个方向想点子。结果这一年收集到了6277条建议,采纳实施了5648条,还把36个重点项目给落地了。这些建议可不是随便说说就算了,而是形成了一个从发现问题到解决问题的圈,把装置运行、资源利用、产品结构这些都覆盖到了。 在让资源更高效转化方面,厂子针对处理不好的重质、劣质焦化蜡油和催化油浆想出了新招:搞“分储分炼+二次加工协同”。这就好比把家里的废物全都自己给消化掉了,再也不用到处求人处理。这一举动不光省下了一大笔处理费,还把原油加工量顶到了995万吨,创下了厂里有史以来的新纪录。 生产的精细程度也跟着上去了。油品车间通过精准控制反应深度和细化配料比例,把调合合格率给弄到了99%,高标号汽油的比例明显变多了;加氢三车间把柴油生产的每一道工序都管得很细,优化了方案,还加强了上下游的配合力度。这样一来全年柴油产量多了36.66万吨,低凝柴油占比也稳稳当当提上来了。 有意思的是员工的创新不光是为了省钱了,还延展到了产品升级和市场拓展上。靠着技术攻关和参数微调,石油焦的质量变好了;蜡油加氢油品通过了航空油料的审定;联合芳烃装置里的高附加值产品收率也提高了一大截。这就说明企业正从单纯追求规模变大转向追求质量好、效益高。 这一系列成果背后其实是个机制上的大变化:厂里把员工个人的经验变成了系统生产力。通过建立起征集、评估、实施和奖励这一整套流程体系,工厂不光解决了具体问题,还养成了持续改进的风气。大家从单纯的干活变成了能提意见、能创造的人,成了企业应对市场变化、提升竞争力的重要依仗。 以后行业往绿色高端化发展的速度会更快,把人当成核心的技术创新和管理优化肯定会成为传统工厂提质增效的关键路子。吉林石化的经验告诉我们:唤醒“人的因素”、让所有人参与进来搞创新,能把生产上的卡点打通、把效益增长点挖出来,给同行提供了个可参考的活榜样。 从改一改技术到搞一套制度创新,从省几十万成本到赚好几亿效益。吉林石化炼油厂的探索证明了高质量发展离不开每一个劳动者的脑子和肩膀。在搞新型工业化的时候,只有真正把工人放在第一位、把创新的大门打开,才能持续释放动力、把实体经济的基础打牢。这条路先是从匠心出发的,后来变成了一套体系,最后汇入了中国制造向中国创造转变的时代大潮里。