这是个江苏一家汽车内饰材料厂的案例,他们主产网状聚氨酯泡沫材料,给汽车座椅、顶棚啥的用。以前的废气处理设备太老土,搞不定现在的环保标准,他们就花了350万元搞了个升级改造。 这厂里头的废气主要是在发泡、熟化、切割修整这三个环节冒出来的。废气里头的化学成分挺复杂,有TDI(二异氰酸酯)、聚醚多元醇、胺类催化剂之类的东西。废气里的浓度也不低,TDI大概在50到120毫克每立方米之间,非甲烷总烃有80到200毫克每立方米。 我们设计了个“预处理 催化燃烧 深度净化”的组合方案。先在各个污染源头上盖个密封罩子,用负压把气给吸进去。预处理阶段用旋风除尘器把大颗粒粉尘筛出来,再用干式过滤器抓细小的颗粒物。核心处理单元是活性炭吸附浓缩装置,还有个燃烧温度300到350摄氏度的催化燃烧系统。 后处理阶段再经过碱喷淋塔洗掉可能残留的酸气,最后用高效过滤器把颗粒物降下去。系统里装了PLC控制器,时刻盯着温度、压力、浓度这些数据。 运行以后第三方检测了一下,指标完全达标:TDI低于1毫克每立方米,非甲烷总烃不超10毫克每立方米,颗粒物也只有5毫克每立方米。这个效果比GB16297-1996的标准和当地的地方法规都要好不少。系统的净化效率高达98.5%,每年能给企业省下来45吨的VOCs排放。设备现在跑的特别稳当,自动化程度很高,基本不用人看着了。跟老工艺比起来,这系统的运行能耗少了30%左右。